请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 3129|回复: 0

一个技术牛人的电子人生

[复制链接]
发表于 2014-10-24 22:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做电路板是读高中的 时候,从每周20块钱的生活费里省下一半来买元器件和材料。那样纠结着做出

了自己的第一块电路板。敷铜板,透明胶带,三氯化铁,松香,焊条,现在想来还带 着那么一种让人难以

释怀的亲热劲儿。原理一知半解的,照着书上的原理图在敷铜板上画出线,然后用透明胶带裁成细条粘到需

要保留的部分,再放到三氯化铁溶液 里腐蚀。一晚上起来看好几次,翻翻搅搅,最后一次醒来发现漂亮的

小板已经腐蚀好了。然后焊接调试……

可惜第一次以失败告终,板 子没有调试成功。现在已经回忆不起当时的感受了,不过,肯定是十分美妙

的,即便没有成功,也有了很多欣喜!最重要的是,我从此迈出了自己的第一步。虽然摔 倒了,但也从此

开始体会到更多的快乐。遗憾的是现在已经找不到那块对我来说意义非凡的板子了,不过,它留给我一串的

美好回忆。

那一年,就是我的电子元年。

进了大学就像放归了草原的饿羊,看见绿的就想啃,抱本书就舍不得放。专业的书看起来没够,扎在图书馆

就懒得出来(我们学校一般,不过,图书馆藏书还是着实不错的)……可是,因为没有基础,学的又没有条

理,所以学起来很费劲。还好,我有世界上最强大的导师——兴趣。

虽然高中的时候做了第一块电路板,但实际对电子知识还是很懵懂。大一是我开化的一年。这一年在系里的

电子科协做了不少电子制作:电子感应查线器,早上太阳出来会叫的鸟,循环闪烁的灯,手触延时的开

关……都是一些比较简单的小制作。

大一在电子科协做义务维修的过程中翻阅了不少模拟电路相关的书籍和资料,知识和动手能力得到了很大的

提升。

大二的时候啃书为主:数 电,模电,单片机,DSP,X86,VHDL……见什么啃什么,虽然啃不出味,但也

能充饥。当时就通过这样硬填的方式杂七杂八的学了一堆东西。不过,也算 因祸得福,正因为当时那样没

有条理的乱学东西,所以了解的知识面比较宽,填的也还算扎实。内功扎实了,再学套路就比较快了。

大二的时候做了声音采集 板,音调调理板。当时还做了一块DSP板,使用的主芯片是TMS320C5402。不

过,又是以失败告终了。起初仿真器还能连接DSP,后来过一段时间就 连不上了。之后分析应当是CPLD逻

辑导致的总线冲突烧坏了DSP。当时对DSP和高速设计的理解还不行,从那次的失败里我又学习到很多新东

西。一直很感 激当时学校的老师为我提供的那些做板的机会,也庆幸自己是在那所学校读书,好些的学校

或差些的学校都未必能有那样的机会。



音调调理板

可惜当时都没有留下照片,现在连电路图也找不到几张了。上面是音调调理的板子,可以控制高、中、低频的增益。现在看着老土

了,瞅着它,感觉就像看着自己小时候的照片,呆呆傻傻的,却又满溢着温馨和甜蜜……

大三上学期参加了全国大学生电子设计竞赛,制作的30M数控正弦波发生器。比赛过后利用周末时间在廊坊一家公司兼职做电子节

能灯设计。也是从那时起,自己研发的东西开始量产并进入人们的日常生活。



USB主机接口板——现在看当时真的把蛇形线画的太“幽默”了
大四以学习和毕业设计为 主。毕业设计是做USB主机,不过,时间比较紧,方法也不得当(当时是想着自

己写所有代码),最终还是没有调试完就到了毕业的那一天。现在想想的话有很多 省事的方法,实现起来

也比较简便。大四期间也零星做过一些兼职。现在天津很多公交车前面的LED显示牌就是我那时候做的。到

现在每次回天津的时候都能看到 载着自己LED车牌的公交车,总会有一种莫名的亲切感。


动态LED驱动核心板——当时想卷动中国高校风潮的凌阳61单片机
也是大四那年犯了刻骨铭心的一个错误。当时做一个高亮LED驱动板,准备用于替换公交车上的一些显示固

定的车牌,那样就不用为不同的公交车做不同的显示牌了。当时MOS管使用不当,导致了项目的失败,成

为自己很大的一个遗憾……

05年毕业后在华为数通产品线做硬件测试。这一年积累并强化了很多专业知识,分析问题解决问题的能力也

得到了很大的提升。


高速球中的电源及协议板
06年离开北京到天津一家 安防公司做研发工作。主要从事高速球的研发。先是基于51单片机平台的产品改

造和升级。成功完成几次产品升级并得到单位的认可后,便开始着手DSP项目设 计。这次使用的DSP是比较

高端的视频处理器——TMS320DM642,现在几乎所有接触视频硬件的人都听说过的一款经典型号,它也

是至今很多新型视频 处理DSP运算性能评估的一个标尺。但在06年,DM642的资料还是相当难找,而我们

只有几个人的小单位,又得不到TI和其他有效的技术支持。而且由于 经费和精力有限,我们要求只能一版成

功,硬件由我设计,软件和算法由另外一名工程师负责。

困难就不多说了,大概三个月后,我们自己的DSP板小系统调通了。也是那时候,我们单位负责软件的工程

师出国,项目便搁置了。


TMS320DM642视频板——被我拍的破相了
这就是我的第一块DM642视频采集板。开发过程中没有任何开发板参照,只能在网上四处搜罗资料,查看

大量的数据手册和文档。单位要求一版成功,终于三个多月用四层板实现了这个设计。

自己花了挺大精力做出来的 板子被这样封存起来,心里还是挺难受的。当时DM642的资料很难找,设计中

的各种艰辛只有做过的人才有体会。而DM642的确是当时很有应用前景的一个 芯片。于是后来把设计做了

一些删减和更改,将完整工程公布到了网上,包括PROTEL99格式的原理图、网表和4层的PCB文件(后来还

在自己博客陆续补 写了设计说明以及CPLD逻辑等)。后来还发布了针对这个PCB的SDRAM仿真过程及结

果,以供别人借鉴参考。只希望能为后来做DM642的工程师朋友 提供第一手的资料,减少一些困难,缩短

开发时间,也为很多中小企业节省一些不必要的经费开支。

后来发现了原设计中的两个错误并将错误及解决办法在自己的博客作了声明。


错误修正后的DM642视频采集板

带NAND FLASH和数字传感器接口的642采集板

上面两个板子是我业余时间帮一个研究生朋友设计的。前面一个主要是图像采集和压缩,然后经网络传输,

后面的增加了NAND FLASH存储和CMOS传感器接口。


CMOS传感器视频采集板
这个CMOS传感器板是 2010年初做的,配合前面的DM642板完成了CMOS图像的采集。传感器选用

MICRON的MT9V032。该传感器具有全局曝光功能,可以拍摄快速 运动的物体,不会像逐行曝光传感器那

样存在运动物体倾斜。经过对比,这颗传感器在暗光线时性能超过一般的CCD传感器。


TMS320F2812电机控制+字符叠加板
这个是我2007年做的高 速球转台控制板,完全更改了以前基于双51单片机的设计方案。虽然从51平台升级

到DSP平台,但整体成本没有明显的增加。利用一片DSP代替了两片 51,使系统结构简化;利用DSP的

SPI、PWM配合一个LM2903比较器和一个模拟切换芯片实现了中文菜单叠加,省去了一颗日产OSD叠加芯

片;电 机控制采用新的单颗DMOS工艺美产芯片,替换了两颗日产电机控制芯片;使用DSP的PWM加阻容

滤波实现了4路DA,用来控制电机电流,省掉了一颗4通 道DA。重新设计了步进电机控制算法和加减速方

案,并且针对实测结果对正余弦进行了补偿。

第一版硬件没有做任何修改 实现了所有功能。通讯和菜单部分代码是由另一位软件工程师编写外,其余系

统整体设计及软硬件设计由我完成。新方案达到128细分,加入了正余弦补偿,转台 低速可达0.1度/秒,运

转平滑顺畅。验证转台最高转速可达到480度/秒,通过软件设置增加电流后可以进一步提高电机的转速和加

速度。配合专门订做的步 进电机,优化后的加速方案使得球机在低于原功耗30%的情况下转速提高了

50%,从停止加速到最高速只需0.33秒,电机运转时声音非常低,控制板和电机 的发热量也比原先减小了

很多。另外,除个别函数使用汇编外,都改用了C代码,使电机控制程序将来可以在不同的平台上移植,也

易于与其它控制程序接口

期间我用EXCEL重新制 作了加速表格,主要依托于电机功率来自动完成加速表格数据设计,生成DSP中控制

电机运转所需的所有数据。另外,还会伴随参数调整自动生成加速曲线图,可 以直观的看出电机加速过

程,并有助于分析其中可能出现的问题。避免出现某些特殊点或段存在加速功率需求过高而导致丢步的现

象。


300度/秒加速曲线图

这个图便是大家常称的S加速曲线,前段缓慢加速是防抖动和避免顿挫感,后段则主要是等功率升速曲线。

图中只取到了300度/秒,可以通过在EXCEL表格中向下拖拉填充自动生成后面的数据。


中文菜单叠加效果
这个是菜单叠加效果。通过LM2903比较器提取复合同步脉冲,判断到行同步后使用SPI的16字的FIFO完成

每行256点的叠加点位输出,PWM+阻容滤波实现叠加电平控制。


球机装配效果图

08年公司被收购,我们部 门迁到江苏,在江苏近一年的时间进一步完善了基于F2812的高速球。其实在设

计这个方案的时候是瞄准了TI当时还没有推出的TMS320F28027这 一系列,看TI的宣传以及提前发布的芯

片资料,这颗芯片批量价格应该可以在20元以内,性能和功能可以满足我们的设计需求,只要芯片一出来

,马上就可以把 F2812上的程序移植过去。这样,整体的成本会往下降一大截,体积也可以小很多,控制板

大致可以做到火柴盒的大小。后来公司做基于DM6437的智能高 速球,除智能算法外,还剩余一些运算资

源。我便把F2812里的电机控制算法移植到了DM6437里。在单一芯片里集成了智能分析和电机控制,使系

统得到 了很大简化。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入因仑

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表